3月下旬,集团承钢公司恒流变枪转炉炼钢新工艺在150吨转炉系统成功应用,解决了吹炼化渣难的问题,冶炼周期缩短3.5分钟,石灰消耗环比降低11公斤,化渣剂消耗环比降低2公斤,年可降低成本340万元。
炼钢过程中氧枪和氧气压力都需要频繁调整,钢渣在喷溅和返干间频繁变化,石灰消耗量大、吹炼时间长、金属损失大等弊端逐渐显现。为有效控制炼钢成本和生产节奏,承钢对"一提两炼"的炼钢模式进行优化,提出恒流变枪转炉炼钢操作新工艺,即采用恒定吹氧量、只调整吹氧枪的位置,充分利用副枪在吹炼过程中进行腮、测温,根据所取试样的化学成分、吹炼过程控制参数对炼钢过程中硅、钛等成渣元素的变化进行分析,及时调整钢包渣系的组成,根据钢种成分要求,调整LF炉精炼工艺操作,实现降低冶炼成本的目的。 (意达)




















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