只有设备性能保持稳定,才能保证产线生产的稳定,为降本增效发挥作用。今年以来,马钢新区四钢轧总厂利用设备检修机会,成功地对2250mm热轧生产线延迟辊道干油泵系统管路进行了改造,在有效解决“跑、冒、滴、漏”现象,提高生产连续性的同时,每年可节约油品使用成本近20万元。
干油泵主要是为2250mm热轧生产线R2粗轧机延迟辊道轴承座和废推装置齿轮齿条润滑,由于系统管路一直使用的是普通碳钢管路,防锈、防腐效果较差。几年来,经现场冷却水长时间冲淋侵蚀,部分管路出现了锈蚀或腐烂,造成漏油现象时有发生。加之由于管路的泄漏,干油泵时常发生跳泵现象;设备在缺油的条件下运行,极易造成辊道经常卡死,既影响了生产的连续性,也增加了备件成本和维修费用。为此,马钢新区四钢轧总厂热轧点检室组织技术力量对此展开攻关。他们利用设备检修的时机,将该干油系统几百米长的普通碳钢管路改造为不锈钢管路。改造后,干油泵运行情况良好,因漏油而出现跳泵、辊道卡死现象基本消除,设备缺油问题基本解决。据初步计算,每年仅油品消耗这一项就可为企业节约近20万元。 (马钢)



















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